2001年袋式除塵器幾家(jiā)骨幹企(qǐ)業生產、銷售形勢都比較(jiào)好,有數家企業年總產值邁過了億元大關,達到(dào)曆史上理想水平。出口國外,甚至出口到發達國外的產品也有較大的增長。
1、2001年袋式除塵器幾家骨幹企(qǐ)業生產、銷售形勢都比較好,有(yǒu)數家企業年總產值邁過了億元大關,達到曆史上_水平。出口國外,甚至出口到發達_的產品也有較大的增長。這說明我國生產袋式除塵器(qì)的骨(gǔ)幹企業的技術水(shuǐ)平(píng)及裝備設(shè)施(shī)和產品質量都已達到_上的_水平。但我國袋式除塵器產品(pǐn)價格隻有發達_同類產品的1/3~1/10,按國外企業產品價格的(de)同比算法,這些企業(yè)的年產值應該是數億元或達10億元。
2、袋式除(chú)塵器(qì)有望開拓我國電(diàn)力市場。內蒙呼和浩特熱電廠使用的(de)煤炭(tàn)中SO2含量(liàng)較低,煙氣中粉塵比電阻上升,這使電除塵器的應用變得困難和不經濟,因此在兩台二十萬發電機組鍋(guō)爐尾部采用袋式(shì)除塵(chén)器除塵。總包單位是(shì)_電力(lì)公司南京(jīng)電力環保研究(jiū)所,設備製造是平頂山電收塵器廠,2001年年底(dǐ)全部安裝完(wán)畢。這個(gè)項目的成功將在我國電力(lì)係統引起巨大的反響,為我國袋式除塵器開拓我國電力市場起到示範作用(yòng),為我國袋式除塵行業的發展起(qǐ)到_的推動作(zuò)用。
3、在總量(liàng)控製(zhì)粉塵、煙塵排放的形勢下,袋式除塵器將成為合理和_的選擇。_修訂了“大氣(qì)汙染(rǎn)防治法”,排放標準更加嚴格(gé),對煙氣中二氧化硫的控製使粉塵比電阻(zǔ)上升,這些使(shǐ)電除塵器的應用顯得困難和不經濟。而袋式除塵器的_優點是除塵效率高,而且不受粉(fěn)塵比電阻變化的影響。比如寶鋼把袋式除(chú)塵器的內控排放標準定為35mg/m3,首鋼_近定為30mg/m3,這已經(jīng)達到了歐洲和美國的排(pái)放標準(zhǔn)。電除塵器很難達到這個要求,而國產的袋式除塵器卻能比(bǐ)較輕鬆(sōng)的達到。並且在一些鋼廠和水泥廠已(yǐ)將一些電除塵器改造為袋式除塵器,改(gǎi)造後(hòu)粉(fěn)塵排放濃度降低,運行費用、維修(xiū)工作量都低於電除塵器。由於環保排放標(biāo)準日趨嚴格(gé),大量(liàng)電除塵器會逐漸改造為袋式除式器,這與國外的發展趨勢是一(yī)致的。
4、新型的服(fú)務和管理模式可以長期穩(wěn)定_袋式除塵器的(de)正常運轉和提高企業的經濟效益。目前我國袋式除塵器生產(chǎn)能力過剩,並還有不少(shǎo)企業在進入袋式除塵行業,競爭越來(lái)越激烈(liè),產品利潤越來越薄。美國通用電(diàn)器公司(GE)進行戰略調整和管理改(gǎi)革(gé),從以產品為中心向以服務為中(zhōng)心轉移。國內一(yī)些布袋除塵器生產企業得以啟示(shì),企業的經營重點也向以服(fú)務為中心轉移,對用戶的袋式除塵器進行(háng)物業管理式的新型管理。經過幾(jǐ)年的實踐,證明這是一種可切實提高(gāo)_和企業(yè)環保資金投入效率的有效方法。同時袋式除塵器生產企業也穩定地提高了自己(jǐ)的經濟效(xiào)益 袋式除塵新技術(shù)、新產品開發應用情況(kuàng)。
袋(dài)式(shì)除塵器的除塵效率_,並且還能有效(xiào)捕集對(duì)人體危害(hài)_的5微米以下的(de)超細的微小顆(kē)粒。近年(nián)來(lái),袋式除塵技術有了長足的進步,主機、濾料、自動控製和(hé)應用技術的水(shuǐ)平都有很(hěn)大提高,使得袋式除塵(chén)器對於煙氣的高溫、高(gāo)濕、高濃度、微細粉塵、吸濕性粉塵、易燃易爆粉(fěn)塵等不利工況條件有了_的適(shì)應性,並且在(zài)加(jiā)強清灰提_率、降低消耗、減少故障、方便維修方麵達到一個新的高度。
1、袋(dài)式除塵器主機
袋式除塵器的關鍵在於清灰,清灰效果決(jué)定袋式(shì)除塵器乃至整個係統的成敗。因此,反吹(chuī)風等弱力清灰的除塵器從(cóng)其應用的(de)高潮退(tuì)了下來,而以強力清灰為特征的脈衝袋式除(chú)塵器,克服了傳統脈衝除塵的缺點,而(ér)其(qí)清灰能力強的特性則比傳統(tǒng)技術更突出。其優點為:濾袋長(6m或(huò)更多),占(zhàn)地(dì)麵積少,設備阻力小,清灰所需氣源壓力低,能源少,工作可靠(kào),維修工(gōng)作量(liàng)小等,杜絕了弱清灰類除塵(chén)器普遍存(cún)在的阻力過高現象,在各行(háng)業獲得日(rì)益廣泛的應(yīng)用。
主機的(de)濾袋接(jiē)口技術有了(le)長足進步(bù),使除塵效率更加提高。我國的(de)袋式除塵器的排放濃度低於50mg/Nm3已是普遍現象,低(dī)於10mg/Nm3範圍(wéi)內也非罕見。過去采取綁紮或螺栓壓緊的固袋方式,濾袋接口存在泄漏,使除塵器的除塵效率同濾料相差1~2個數量(liàng)級。新的固定方式是(shì)嚴(yán)格控製花(huā)板的袋孔以及袋口的加(jiā)工尺(chǐ)寸,依靠彈性元件使袋口外側的凹槽嵌入袋孔內(nèi),二者公差配合,密封性好,消除了(le)接口處的泄漏。
脈衝袋式除塵器大型化的趨勢明顯,性能達到__水平。上鋼五廠新建100噸電爐采用(yòng)這種設(shè)備處理風量96.7萬m3/h,排塵濃度為8~12mg/m3,設備阻力低於1200Pa,噴吹壓力≤0、2MPa,清灰周期長達75min,運行三年多,濾袋和(hé)脈衝閥膜片尚未破損,過濾麵積為11716m2。隨(suí)後建設的一批超高功(gōng)率電爐也都競相采用大型脈衝袋式除塵器。
近幾年,煉鋼轉爐的二次煙塵治理多采用大型(xíng)脈衝,其中(zhōng)_的過濾麵積(jī)達15880m2,處理風量150萬m3/h,其經濟、社會和環境效益(yì)都明顯好於以往。 袋式除(chú)塵器在適應高含塵濃度方麵實現突破,能夠直接處理含塵濃度1400g/m3的氣體,比以往提高數十(shí)倍,並達標排(pái)放。因此,許多物料回收係統拋棄原有的(de)多級收塵工藝(yì),而以_收塵取(qǔ)代。
例如以長袋脈(mò)衝袋式除塵器的核心(xīn)技術為基礎,強化(huà)過濾、清灰和安全防爆功能,形成高濃度煤粉收集技術,已成功用於煤磨係統的收粉工藝,並在(zài)武鋼、鞍鋼等多家企業推(tuī)廣應用。實測入口濃度675~879g/m3,排塵濃度0、59~12、2mg/m3,效益顯著並杜絕了汙染。
為(wéi)了克服自身清灰能力薄弱的缺點,反吹清(qīng)灰除(chú)塵器出現了“回轉定位反吹機構”。首先用於回轉(zhuǎn)反吹(chuī)扁袋除塵器,將其發(fā)展(zhǎn)為分室停風(fēng)的回轉反吹類型;隨(suí)後又用於(yú)分室反吹袋(dài)式除塵器,以一(yī)台具有多個(gè)輸出通(tōng)道的回轉定位(wèi)反吹閥取代多台三通切換閥,大大(dà)降低了漏風量,有利於增強清灰能(néng)力,還減少了機械活動部件(jiàn)和相應的(de)維修工作量。在改造在線分室反吹設備時往往(wǎng)配套采用覆膜濾(lǜ)料,加強其粉塵剝離能力。這兩(liǎng)項技術在上海寶鋼改造一、二、三(sān)期工(gōng)程的分室反吹和機械回(huí)轉反吹(chuī)扁袋除塵器時取得了很好效果(guǒ)。
近年來國內鋼鐵、水泥、煙草行業還采用了塑燒板,硬挺化濾料過濾筒等過濾單元,大(dà)幅度縮小設備體積,安裝方便,維護保養簡單,阻力低且(qiě)穩定,能耗低,使用壽命長。過濾材料表(biǎo)麵光滑,解決了潮濕性、纖維性、聚結性粉塵的過濾和不易清灰(huī)的難題。